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汽輪發(fā)電機設(shè)備監(jiān)理的若干問題及應(yīng)對措施

發(fā)布日期:2016-01-19    來源:作者:莊偉 單位:上海中監(jiān)電氣監(jiān)檢有限公司      點擊數(shù):27058

       設(shè)備制造階段的質(zhì)量控制是火力發(fā)電站工程形成階段的重要環(huán)節(jié),設(shè)備制造階段的缺陷和問題遺留到設(shè)備安裝,甚至是運行中,已成為近年來影響火電機組順利投產(chǎn)和安全運行的重要因素,而設(shè)備監(jiān)理通過設(shè)備制造過程的質(zhì)量監(jiān)督,對出現(xiàn)的質(zhì)量問題嚴格把關(guān)并進行妥善處理,努力將設(shè)備缺陷或隱患及時消除在制造廠內(nèi),避免因設(shè)備質(zhì)量問題影響工程進度,對于保證設(shè)備的質(zhì)量以及工程的順利投產(chǎn)具有重要的意義。
       一、重要部件原材料的確認問題
       1、問題描述
       監(jiān)理方在審核某電廠5#發(fā)電機轉(zhuǎn)子鍛件原材料質(zhì)量證明文件時發(fā)現(xiàn),在分包方某國外公司的超聲波探傷中記錄了一個當量為φ1.5mm的不超標缺陷,并標出了具體位置,分包方在發(fā)貨前書面通知并明確建議:通過銑槽來消除該缺陷。由于制造廠未將此信息通過規(guī)定程序有效地傳遞到制造加工要求中,檢驗部門未在該項目檢驗試驗計劃中事先規(guī)定驗收要求,監(jiān)理方也未在相關(guān)監(jiān)理技術(shù)方案中明確規(guī)定見證的時機要求,導(dǎo)致本可通過銑槽加工消除的缺陷留在轉(zhuǎn)子本體上。
       2、原因分析
       制造廠這種做法實際上是沒有真正將客戶利益放在首位,未將分包方原材料交貨狀態(tài)質(zhì)量特性按質(zhì)量保證體系要求事先策劃,并按規(guī)定的程序和規(guī)定的路徑傳遞到相關(guān)職能部門和責任人員;監(jiān)理方的監(jiān)理大綱也未明確提出。針對類似情況,應(yīng)對被監(jiān)理方事先策劃結(jié)果介入必要的評審要求,并規(guī)定見證時機。
       3、監(jiān)理應(yīng)采取的措施
       監(jiān)理方應(yīng)高度重視重要部件原材料質(zhì)量證明文件的見證時機。首先,應(yīng)督促被監(jiān)理方按質(zhì)量保證要求確保體系的有效運行,并針對影響關(guān)鍵質(zhì)量特性環(huán)節(jié)事先介入必要的文件、規(guī)定的評審和/或見證要求,確保相關(guān)要求在實施前已滿足規(guī)定要求;同時,也應(yīng)明確被監(jiān)理方和監(jiān)理方提交見證和實施見證的時機要求。關(guān)鍵原材料、關(guān)鍵質(zhì)量見證點上的文件見證必須在下道工序之前完成。一般文件見證點力爭在下道工序之前完成,但至少在下道加工初期完成。然后,在生產(chǎn)令號下達后或在投料前在重要工序前對合同指定的原材料進行現(xiàn)場確認工作。上述事例所反映的原材料資料見證時機不當問題相當普遍,其危害是降低了監(jiān)理在這一重要見證點的重要作用。針對這一問題,我們正努力嘗試和推廣重要原材料資料見證納入H點見證,提高強制性,具有現(xiàn)實作用和有效性,但還要在促進電廠業(yè)主和制造廠充分認識這個H點的重要意義上下工夫。
       二、關(guān)于定子槽楔緊度問題
       1、問題描述
       某電廠6#發(fā)電機發(fā)現(xiàn)定子槽楔大面積松動,槽楔完全松動的有262塊之多,其他各段松動槽楔超過1/3長的也有若干塊。
       2、原因分析
       大型發(fā)電機的定子線棒在運行過程中受交變電磁力作用發(fā)生振動,引發(fā)定子線棒主絕緣的磨損,降低絕緣性能,必須采用槽楔波紋板結(jié)構(gòu)對線棒進行固定,但由于線棒長期振動,槽楔出現(xiàn)松動不可避免。因此,掌握機組投運前槽楔松緊程度原始數(shù)據(jù),并定期檢測槽楔松動程度,對電機安全運行具有重要意義。
       3、監(jiān)理應(yīng)采取的措施
       目前國內(nèi)暫無此類檢查(如定子槽楔、穿心螺桿等的緊度問題)的標準要求,監(jiān)理應(yīng)注意采集和保留準確的一手數(shù)據(jù),逐步積累經(jīng)驗數(shù)據(jù)。目前制造廠采用西門子的標準在單根槽楔上施加壓力至表壓2345.75psi(32700N),檢查槽楔的徑向移動值應(yīng)在0.01~0.25mm之間,槽楔緊度測量一般采取隨機抽取30%的比例進行,監(jiān)理方應(yīng)重點檢查關(guān)門槽楔及靠近端部的槽楔緊度質(zhì)量。
       三、定子單根線棒流量和整機流量差問題
       1、問題描述
       某電廠l#發(fā)電機在制造廠進行定子單根線捧流量試驗均值為4000L/15s,而定子線棒上、下層并頭后水流量試驗均值約為2125mL/15s,兩次試驗結(jié)果存在明顯的差異。但是按照JB/T 6228-2005《汽輪發(fā)電機繞組內(nèi)部水系統(tǒng)檢驗方法及評定》的規(guī)定,無論何種狀態(tài),只要流量不超過整臺線棒流量均值的±10%即滿足要求。
       2、原因分析
       由于前后兩次試驗使用了不同的試驗裝置,單根線棒時使用的是球形閥門,而整體流量試驗時出水口使用的是針形閥門,造成了流量的誤差。
       3、監(jiān)理應(yīng)采取的措施
       雖然造成該問題的原因僅是試驗裝置的不一致,但單根線棒流量與整機流量的關(guān)系必須引起注意。目前由于單根線棒和整機線棒流量考核的時機、試驗裝置、試驗時進口水壓的不同,都可造成兩者的試驗數(shù)據(jù)產(chǎn)生差異,若僅按照不超過平均值±10%的標準考慮,可能會忽略整機流量下降的現(xiàn)象。目前制造廠、電廠用戶和大部分監(jiān)理方都只認識到線棒流量分別的均勻性,從不關(guān)注總流量,而總流量決定了整機的冷卻功能,如果總體冷卻功能不足,比流量分布問題更嚴重。因此目前監(jiān)理方的任務(wù)除了在保持對線棒流量分布均勻性試驗監(jiān)督的前提下,還要盡早促使制造廠給出總體冷卻流量的控制要求,監(jiān)理方應(yīng)發(fā)揮其主動作用,通過對單根線棒流量試驗數(shù)據(jù)的整理和分析,掌握總體流量的水平并與經(jīng)驗數(shù)據(jù)對照,達到考核總體流量的目的。
       四、定子不銹鋼通水管探傷檢查
       1、問題描述
       某電廠在試運過程中發(fā)現(xiàn)23#上層線圈層間溫度和出水溫度偏高,且出水溫差超標,經(jīng)分析線棒存在堵塞情況。停機對線棒檢查吹掃,未見明顯異物堵塞。之后進行流量試驗,熱水流試驗正常,但重啟后仍存在上述問題并且加重。再次停機檢查,發(fā)現(xiàn)23#線棒空心不銹鋼水管l根堵塞,l根漏水,被迫更換23#至28#號槽線棒。
       2、原因分析
       對故障線棒(上層23#)解剖檢查,發(fā)現(xiàn)線棒股間短路燒損,不銹鋼水管1根燒斷堵死,1根燒漏。初步分析線棒制造時可能存在股間絕緣短路缺陷,運行中線棒內(nèi)部形成環(huán)流,環(huán)流導(dǎo)致股間絕緣進一步破壞造成線棒燒損。
       3、監(jiān)理應(yīng)采取的措施
       該定子線棒用不銹鋼通水管為進口件,因盲目地相信進口件的質(zhì)量,未對其進行仔細探傷復(fù)驗。事后監(jiān)理方加強了對進口不銹鋼通水管的監(jiān)查,增設(shè)了不銹鋼通水管的渦流探傷復(fù)驗見證點,同時監(jiān)理方還增強了一些易忽略外購件的檢查,如轉(zhuǎn)子含銀銅線、絕緣引水管等百萬機組上的進口件。
       五、焊接、熱處理等特殊工藝過程的控制
       1、問題描述
       某電廠2臺660MW發(fā)電機在制造廠進行定子上下層線圈并接頭焊接,工藝規(guī)程規(guī)定焊接后進行的超聲波探傷要求接觸面積達75%以上,接頭如沒有通過超聲波探傷可以重焊,但最多2次。
       監(jiān)理方在見證時發(fā)現(xiàn)超聲波探傷不合格率異常,共42個并接頭分6組,先焊接的3組共21個焊接頭,全部進行2次焊接后合格率仍只有40%,面對如此低的合格率,監(jiān)理方判斷焊接過程存在非偶然性問題,故立即要求暫停焊接工作。
       2、原因分析
       制造廠以往對類似情況采用簡單的重復(fù)焊接的處理方式,有的甚至背著檢驗員3次、4次地重復(fù)焊接,而并沒有深究焊接過程中存在的問題,碰運氣合格的成批接頭不一定經(jīng)得起運行的考驗。
       在對焊接工藝細則和焊材的性能參數(shù)進行深入研究后,監(jiān)理方認為:焊接方法、設(shè)備都不存在問題,但焊材牌號雖與原工藝評定一致,但現(xiàn)焊材的硬度高于評定焊材,監(jiān)理推斷熔點可能明顯改變,導(dǎo)致焊接所需熱流密度改變。而后制造廠根據(jù)監(jiān)理方的意見進行了針對性的試驗,結(jié)果證實因更換了供貨商,雖然焊材的牌號一致,但熔點確實存在差異,需要提高焊接熱流密度。制造廠修改了參數(shù)重新制訂了焊接工藝,評定后的新工藝對熔點給出了相應(yīng)不同的焊接電流、電壓、壓力參數(shù),此后這類焊接全部l00%一次合格。
       3、監(jiān)理應(yīng)采取的措施
       一般發(fā)電機監(jiān)理只重視各工序間電氣性能試驗和絕緣質(zhì)量的驗收,而對工藝方法控制則為次要的控制點,通過該問題,表明監(jiān)理方不僅應(yīng)對工藝執(zhí)行過程和結(jié)果要關(guān)注,確保工藝過程的正確執(zhí)行,而且更要關(guān)注工藝方法本身的適宜性。這就要求監(jiān)理深入研究工藝參數(shù),要做懂工藝的監(jiān)理專家。
       六、定子繞組端部整體橢圓固有頻率超標問題
       1、問題描述
       參照國家標準GB/T 20140-2006《透平型發(fā)電機定子繞組端部動態(tài)特性和振動試驗方法及評定》(以下簡稱標準)規(guī)定,端部整體的橢圓固有頻率應(yīng)避開范圍。在監(jiān)理中發(fā)現(xiàn)有多臺1000MW汽輪發(fā)電機的端部橢圓固有頻率落在2倍頻范圍內(nèi),可能會在運行中產(chǎn)生嚴重的共振現(xiàn)象,危害機組的安全運行,在制造過程中應(yīng)盡量避免固有頻率落入2倍頻區(qū)間。
       2、原因分析
       有些發(fā)電機的端部固有頻率是合格的,而有些是不合格的,該類型發(fā)電機定子端部絕緣固定結(jié)構(gòu)復(fù)雜,端部繞組是通過大錐環(huán)、層間壓板、灌樹脂、弧形壓板和絕緣螺桿固定于端部。定子線棒落槽位置的準確性、落槽后端部適型繩的填塞質(zhì)量、端部灌膠的飽滿度與平整度等灌膠質(zhì)量、壓板及絕緣拉桿的緊固程度等,都會影響到定子端部整體的固有頻率。
       3、監(jiān)理應(yīng)采取的措施
       監(jiān)理中應(yīng)在定子線棒開始下線以后,現(xiàn)場監(jiān)督每根線棒的下線質(zhì)量。對樹脂的灌注,嚴格按照工藝要求執(zhí)行分段灌注的規(guī)定,樹脂必須達到與線圈齊平,澆灌后不得有空隙,及時刮平整并注意小裂紋和氣泡的處理,待基本固化以后才可以旋轉(zhuǎn)定子。
       層間壓板時使用80N•m力矩扳手扳緊,樹脂適型繩應(yīng)夠軟易成形,不能嵌入過多樹脂繩,樹脂繩的接縫不得處于定線棒下。如果發(fā)生了定子端部固有頻率超標的問題,監(jiān)理方可以根據(jù)標準規(guī)定,建議業(yè)主要求供方提供現(xiàn)場測量以保證機組的安全運行。
       七、在轉(zhuǎn)子護環(huán)下發(fā)現(xiàn)大量鐵磁性物質(zhì)
       1、問題描述
       在發(fā)電機總裝試車后發(fā)現(xiàn)在轉(zhuǎn)子護環(huán)下有黑色粉末顆粒狀物質(zhì)積聚,部分可以被磁鐵吸起。
       2、原因分析
       據(jù)分析,可能的來源一是可能與定子機座內(nèi)部死角處積聚的物質(zhì)有關(guān),整機試驗后原先在死角處的物質(zhì),在轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)后卷入轉(zhuǎn)子通風(fēng)系統(tǒng),最后積聚在護環(huán)底下。二是在中頻焊接轉(zhuǎn)子線圈接頭后,去毛刺拋光修挫焊縫的過程中未使用吸塵器進行清理,以致這些本應(yīng)去除的異物掉落進轉(zhuǎn)子線圈的通風(fēng)孔內(nèi),這可能是轉(zhuǎn)子護環(huán)下積聚鐵磁性物質(zhì)的主要來源。三則可能來源于氫氣冷卻器,若氫冷卻器的翅片在制造中產(chǎn)生的金屬顆粒異物和焊接飛濺物未清理干凈,一旦落入整個氫氣通風(fēng)冷卻系統(tǒng),有可能因局部渦流造成硅鋼片燒毀、轉(zhuǎn)子匝間短路等。
       3、監(jiān)理應(yīng)采取的措施
       在監(jiān)理過程中,應(yīng)加強轉(zhuǎn)子線圈焊接過程的監(jiān)督,對修挫時產(chǎn)生的碎屑要及時用吸塵器清理;同時應(yīng)提醒分包商對發(fā)電機清潔度引起高度重視,嚴格檢查氫氣冷卻器翅片的清潔度,檢查翅片之中是否夾雜異物,翅片表面是否銹蝕;在整機試驗后抽出轉(zhuǎn)子時應(yīng)立即檢查轉(zhuǎn)子護環(huán)底下是否存在異物。
       八、絕緣材料保質(zhì)期問題
       1、問題描述
       在一次日常巡視現(xiàn)場過程中,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子嵌線使用的絕緣材料NOMEX上膠紙(單面)已過期,立即要求停工,并檢查轉(zhuǎn)子嵌線記錄,所幸未將過期NOMEX紙放入線圈,遂將過期的NOMEX紙退庫更換合格品。
       2、原因分析
       這是比較容易忽略的問題,其實所有的絕緣材料都有其保質(zhì)期,尤其是定子嵌線過程中使用的樹脂繩、環(huán)氧泥、天然云母等,過期的絕緣材料可能導(dǎo)致粘合性、絕緣性等性能的降低;同時也暴露出制造廠在物料管理環(huán)節(jié)的缺陷。
       3、監(jiān)理應(yīng)采取的措施
       應(yīng)在監(jiān)理過程中加強對絕緣材料保質(zhì)期的確認檢查,如有可能應(yīng)深入到倉庫管理環(huán)節(jié),防止過期材料混入產(chǎn)品。
       九、整機及部件的清潔度問題
       1、問題描述
       油系統(tǒng)、水系統(tǒng)等外協(xié)件的分包方對下級供應(yīng)商的控制不到位,造成一些分包設(shè)備的管道內(nèi)壁、冷卻器水室、翅片等關(guān)鍵部位受到水污染發(fā)生銹蝕現(xiàn)象,又未及時清理并采取恰當?shù)姆雷o措施,對機組運行產(chǎn)生極大的危害。
       2、監(jiān)理應(yīng)采取的措施
       清潔度問題貫穿整個發(fā)電機的制造過程,對發(fā)電機質(zhì)量的影響甚大,要充分發(fā)揮廠方質(zhì)保體系的作用,事先提醒廠方制訂預(yù)防措施,對清理結(jié)果進行確認。
       十、結(jié)束語
       監(jiān)理人員應(yīng)能監(jiān)督供方各項質(zhì)量管理制度、工藝標準和質(zhì)量控制環(huán)節(jié)的有效執(zhí)行,加強過程監(jiān)督,善于發(fā)現(xiàn)問題,促進供方質(zhì)量管理工作的持續(xù)改進。要深入研究工藝方法,精通工藝,深入調(diào)查和控制工藝執(zhí)行過程,通過工藝控制預(yù)防工序過程中內(nèi)在的質(zhì)量隱患。要善于通過表面問題發(fā)現(xiàn)制造過程中工藝、設(shè)計、標準、檢驗手段方面的深層次問題,促進制造廠改進工藝和設(shè)計、檢驗方法,使產(chǎn)品質(zhì)量有更高層次的提高。