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300MW機(jī)組汽封的技術(shù)改造

發(fā)布日期:2016-04-19    來(lái)源:《上海設(shè)備管理》      點(diǎn)擊數(shù):21518

        上海電力股份有限公司吳涇熱電廠9號(hào)汽輪機(jī)組是上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的K156型機(jī)組。該機(jī)組自2010年投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái),機(jī)組的運(yùn)行熱耗、煤耗相較設(shè)計(jì)值有較大差距。為做好節(jié)能減排,減少漏汽損失,提高機(jī)組內(nèi)效率,以及提高機(jī)組啟停過(guò)程中的安全性和經(jīng)濟(jì)性,經(jīng)過(guò)對(duì)影響機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的諸多問(wèn)題進(jìn)行分析,論證了用布萊登汽封替換傳統(tǒng)汽封的可行性,并在此基礎(chǔ)上提出了9號(hào)汽輪機(jī)高中壓缸汽封整體改造的方案。

       一、布萊登汽封的簡(jiǎn)介
       1、布萊登汽封結(jié)構(gòu)及工作原理
       布萊登可調(diào)式汽封是美國(guó)布萊登工程公司專利產(chǎn)品。全世界現(xiàn)已有500 多臺(tái)不同容量汽輪機(jī)成功采用了該技術(shù)。
       布萊登汽封是在每圈汽封弧塊端面處,加裝了四只螺旋彈簧,自由狀態(tài)下,在彈簧力的作用下汽封弧塊處于張開(kāi)狀態(tài)而遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)子。
       在每個(gè)汽封弧塊的背后進(jìn)汽側(cè)中間位置銑出—個(gè)進(jìn)汽槽,蒸汽進(jìn)入汽封弧塊背面的腔室,對(duì)汽封弧塊背面產(chǎn)生一個(gè)朝向轉(zhuǎn)子的蒸汽作用力,在機(jī)組啟機(jī)時(shí),隨著汽輪機(jī)蒸汽流量的增加,作用在每圈汽封弧塊背部的蒸汽壓力逐步增大。
       當(dāng)這一壓力足以克服彈簧應(yīng)力、摩擦阻力等時(shí),汽封弧塊開(kāi)始逐漸關(guān)閉,直至處于工作狀態(tài),并始終保持與轉(zhuǎn)子的最小間隙值運(yùn)行。
       停機(jī)時(shí),隨蒸汽流量的減小,在彈簧應(yīng)力的作用下,汽封弧塊遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)子,使汽封與轉(zhuǎn)子的徑向間隙達(dá)到最大值。
       2、布萊登汽封應(yīng)用特點(diǎn)
       布萊登汽封獨(dú)特的工作原理和結(jié)構(gòu)很好地解決了機(jī)組啟、停機(jī)過(guò)程中過(guò)臨界轉(zhuǎn)速時(shí)汽封與轉(zhuǎn)子所產(chǎn)生動(dòng)靜碰磨的問(wèn)題,使汽封齒與轉(zhuǎn)子間隙保持在安全最大值內(nèi),并在機(jī)組定速3000轉(zhuǎn)后,仍然保持安全的最大值,使機(jī)組在帶負(fù)荷之前不會(huì)產(chǎn)生碰磨。在機(jī)組帶負(fù)荷的過(guò)程中布萊登汽封開(kāi)始逐級(jí)關(guān)閉,達(dá)到調(diào)整的設(shè)計(jì)值,從而使機(jī)組保持平穩(wěn)、較小間隙運(yùn)行。停機(jī)時(shí),進(jìn)汽量逐漸減少,當(dāng)流量減到一個(gè)數(shù)值(即2%) 時(shí),螺旋彈簧的推力大于壓差、摩擦力、弧塊重力等,從而使汽封環(huán)張開(kāi)。因此,經(jīng)過(guò)精密計(jì)算而設(shè)計(jì)的各級(jí)汽封螺旋彈簧,可以使各級(jí)可調(diào)式汽封按照需要在不同的蒸汽流量下逐一關(guān)閉。使整個(gè)過(guò)程平穩(wěn)有序地進(jìn)行。
       二、汽封改造方案
       1、機(jī)組缸效偏差問(wèn)題分析
       高壓缸效率低,除高壓缸通流徑向間隙大之外,可能存在以下原因:
       (1)高壓缸外缸與高壓缸隔板套之間汽封間隙變大,大量蒸汽漏至高壓缸內(nèi)外缸夾層,通過(guò)中壓缸冷卻蒸汽管排至高壓缸排汽,導(dǎo)致高壓缸排汽溫度升高,使高壓缸效率降低。
       (2)隔板套可能發(fā)生變形,高壓隔板套結(jié)合面因螺栓緊力不夠而漏汽,降低高壓缸效率。
       (3)軸封漏汽量過(guò)大,9號(hào)機(jī)組在投產(chǎn)之后2號(hào)軸承振動(dòng)偏大,經(jīng)幾次檢修進(jìn)行調(diào)整仍未完全解決。軸封因碰磨損傷,軸封間隙大于設(shè)計(jì)值,使得高中壓缸前后軸封漏汽量增大,軸封加熱器溫升提高,直接導(dǎo)致熱耗率增加,汽缸效率降低。
       綜上影響汽輪機(jī)缸效率的主要因素有:機(jī)組葉片設(shè)計(jì)、制造、安裝水平;汽封漏汽量大;汽缸內(nèi)其它密封面漏汽;隨著運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng)通流部分變化。隨著現(xiàn)在汽輪機(jī)通流部分設(shè)計(jì)、制造技術(shù)日臻完善,汽封漏汽損失已成為制約汽輪機(jī)效率提高的主要因素。所以,通過(guò)改造汽封來(lái)解決9號(hào)機(jī)組汽缸效率偏低、熱耗較高的問(wèn)題是行之有效的。
       2、汽封改造方案確定
       高中壓缸平衡環(huán)、中壓缸隔板汽封采用布萊登汽封技術(shù)進(jìn)行改造,以下為設(shè)計(jì)的方案。
       (1)根據(jù)K156型機(jī)組結(jié)構(gòu)及布萊登汽封原理結(jié)構(gòu),對(duì)總計(jì)21 道汽封采用布萊登可調(diào)式汽封進(jìn)行改造(其中:高壓進(jìn)汽平衡環(huán)汽封1~6級(jí),共6道;高壓噴嘴室汽封1~2 級(jí),共2道;高壓排汽平衡環(huán)汽封1~4 級(jí),共4道;中壓進(jìn)汽平衡環(huán)汽封1~2級(jí),共2道;中壓隔板汽封2~8 級(jí),共7道),材質(zhì)均采用1Cr12Mo。
在汽封安裝調(diào)試時(shí),各平衡環(huán)汽封及中壓隔板汽封工作間隙按0.35±0.05mm標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
       (2)K156機(jī)組調(diào)節(jié)級(jí)阻汽片,上汽廠原設(shè)計(jì)為單齒鑲嵌式,高壓隔板阻汽片為單級(jí)2 道鑲齒方式。雖然調(diào)節(jié)級(jí)阻汽片設(shè)計(jì)間隙值較小,為1.0mm,但歷經(jīng)一個(gè)大修周期,經(jīng)過(guò)幾次啟停后,調(diào)節(jié)級(jí)阻汽片會(huì)有所磨損,間隙增大,造成該處漏汽量增大。為有效提高機(jī)組高壓缸效率,對(duì)該部分阻汽片予以更換。
       三、汽封改造的實(shí)施
       1、汽封改造解體
       機(jī)組停機(jī)后對(duì)高中壓汽缸進(jìn)行了解體,現(xiàn)場(chǎng)具體過(guò)程步驟:停盤車后,汽缸螺栓拆卸,并將汽缸的上半部全部吊出。用塞尺對(duì)各道汽封環(huán)、阻汽片的左右徑向間隙進(jìn)行了測(cè)量,并作記錄。為了確保機(jī)組檢修質(zhì)量及檢修后獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益,首先需要確定缸內(nèi)各部套(包括高壓持環(huán)、高壓內(nèi)缸、高壓平衡活塞、高壓排汽平衡活塞、中壓平衡活塞、中壓1號(hào)、2號(hào)持環(huán))的洼窩調(diào)整量。由于在半缸狀態(tài)下測(cè)量的洼窩值未考慮汽缸變形量的影響,所以需要全實(shí)缸測(cè)量洼窩值,再算出半缸時(shí)的修正值進(jìn)行調(diào)整。將轉(zhuǎn)子吊出后,吊入假軸,安裝好專用測(cè)量洼窩的儀器。
       裝好上半各部套,擰緊螺栓,蓋外缸。此時(shí)需要熱緊汽缸螺栓。通過(guò)比較得到在冷緊時(shí)與熱緊各洼窩值有一些差值。
       將調(diào)節(jié)級(jí)葉頂3 道、葉根2 道及高壓持環(huán)14級(jí)隔板原阻汽片拔出,并清理阻汽片槽道。為了確認(rèn)鑲嵌阻汽片的槽道符合技術(shù)要求,將新的阻汽片按編號(hào)鑲?cè)朊恳坏缹?duì)應(yīng)的槽道內(nèi),用鋼沖在阻汽片槽道兩側(cè)分段沖牢。在適當(dāng)位置安放移動(dòng)立式阻汽片現(xiàn)場(chǎng)加工數(shù)控鏜床,以噴嘴體或高壓內(nèi)缸的基準(zhǔn)面為基準(zhǔn)將鏜床在現(xiàn)場(chǎng)有效的空地上坐牢,對(duì)它們的每一個(gè)加工面用百分表進(jìn)行同心、平衡、垂直找正。當(dāng)確認(rèn)誤差在所規(guī)定的技術(shù)要求范圍內(nèi)后,方可進(jìn)行加工。加工前準(zhǔn)備就緒后,按揭缸后所測(cè)量的實(shí)際尺寸值,再經(jīng)過(guò)全實(shí)缸確認(rèn)后給出實(shí)際修正尺寸,并按此尺寸加工。第1遍為粗加工,直徑尺寸要留有0.4~0.6mm的余量。為了確保實(shí)際修正尺寸的準(zhǔn)確性,當(dāng)加工到余量0.4~0.6mm時(shí),應(yīng)進(jìn)行再次回裝扣缸、盤車來(lái)檢驗(yàn)加工后的具體尺寸,確認(rèn)是否合乎技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。如不符合標(biāo)準(zhǔn),須將高壓內(nèi)缸和噴嘴體再進(jìn)行加工修正,直到合格為止。根據(jù)實(shí)扣缸時(shí)所測(cè)的汽缸變形數(shù)據(jù),按布萊登汽封技術(shù)安裝工藝要求,調(diào)整布萊登汽封間隙。
       2、解體情況分析
       汽輪機(jī)高、中壓缸解體后在半缸的狀態(tài)下進(jìn)行了通流間隙的復(fù)查工作。檢查發(fā)現(xiàn)汽封徑向間隙普遍偏大,葉頂及隔板汽封上部及右側(cè)間隙均大于1mm,最大達(dá)1.5mm,下部及左側(cè)間隙均小于0.7mm。同時(shí),檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)汽封齒均有不同程度的磨損,葉頂?shù)膰鷰踔聊コ鲚^深的溝痕。查閱該機(jī)安裝記錄,各徑向間隙均符合設(shè)計(jì)值要求,但解體后徑向間隙值變化較大及部分汽封齒磨損,說(shuō)明熱態(tài)運(yùn)行時(shí)通流部件徑向相對(duì)位置變化較大,造成汽封間隙不均勻?qū)е缕恺X磨損。而且,解體的大部分高中壓汽封塊都有卡瑟現(xiàn)象,背部彈簧片失去了作用,在實(shí)際運(yùn)行中可能發(fā)生間隙較大的情況。通流部分徑向間隙嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值必將造成漏汽損失增加,經(jīng)濟(jì)性降低。因此,保證運(yùn)行狀態(tài)下汽封徑向間隙符合要求就成了本次大修施工的重點(diǎn)。
       四、改造效果
       在9號(hào)機(jī)組的改造過(guò)程中,通過(guò)檢修技術(shù)人員的通力合作,機(jī)組在啟動(dòng)沖轉(zhuǎn)過(guò)程中,一次成功。布萊登汽封顯示了其安全方面的優(yōu)越性,臨界轉(zhuǎn)速區(qū)域和其他階段振動(dòng)均在合格及優(yōu)良范圍內(nèi),在負(fù)荷升至100 MW時(shí),因汽封已經(jīng)全部關(guān)閉,部分汽封間隙過(guò)小,2號(hào)軸瓦振動(dòng)達(dá)到92 μm,但因布萊登汽封沒(méi)有背弧彈簧,退讓性好,通過(guò)合理暖機(jī),振動(dòng)又恢復(fù)到優(yōu)良值,直到滿負(fù)荷階段,汽輪機(jī)整體振動(dòng)均在優(yōu)良范圍內(nèi)。改造后,機(jī)組在額定工況下高壓缸效率達(dá)到83.5%,提高了近2%。中壓缸效率也有實(shí)質(zhì)性的提高,整臺(tái)機(jī)組的熱耗達(dá)到了預(yù)期效果。
       汽輪機(jī)汽封設(shè)計(jì)(包括端部軸封、隔板汽封、葉頂汽封)是汽輪機(jī)整體設(shè)計(jì)中的重要組成部分,其最佳間隙是在保證汽輪機(jī)的最高效率下經(jīng)過(guò)周密詳細(xì)計(jì)算后而確定的。近年來(lái),國(guó)外大型汽輪機(jī)汽封設(shè)計(jì)多采用可調(diào)式汽封,即隨著機(jī)組啟動(dòng)運(yùn)行工況的變化,汽封間隙能自動(dòng)進(jìn)行調(diào)整,使其始終保持在最佳間隙狀態(tài),因而可明顯提高汽輪機(jī)在啟動(dòng)時(shí)的安全可靠和正常運(yùn)行下的經(jīng)濟(jì)性。
       作者:孫海榮 葛圣杰   上海電力股份有限公司吳涇熱電廠